當前,硅鋼作為公司高效品種鋼之一,也是目前重點開發擴產對象。為迎合冷軋硅鋼二期投產,熱卷板二車間提前布局,立足自身解決難題,助推硅鋼品質提升及中高牌號的研發、生產工作。 車間眼睛向內,立足現場,自主研究、完善各生產環節,提高硅鋼板形控制水平。一方面提高精軋入口溫度,減薄中間坯厚度,優化各機架軋制負荷模式,以此來降低精軋軋制力,控制硅鋼熱軋板凸度值,另一方面提高粗軋及精軋機架襯板尺寸精度,加強機架間冷卻水的管理和上下階梯墊的精度管理,來提高硅鋼楔形命中率。為了有效解決生產過程中發現的專業問題,如板坯加熱均勻性不夠的問題,車間主動聯合鋼鐵研究院,有針對性的對加熱爐進行了診斷,做黑匣子實驗問題的癥結,再通過對爐內熱電偶進行校準、提高下爐氣燒嘴開口度、延長在爐時間等措施,有效增強了板坯的均勻性。
為進一步確保硅鋼的表面質量,車間以設備為切入點,加強在線設備的維護保養,持續開展好軋機清衛工作,明確清理步驟及方式方法,提高整治效果,減少因異物壓入導致的結疤缺陷;利用每次周修時間對軋線各除磷點噴嘴進行拆洗,對管路進行沖刷,有效控制除磷系氧化鐵缺陷。同時,抓好軋線輥道投用率,確保在線無卡死輥、軋區無自由輥,避免了擦傷性氧化鐵的產生。同時注重相關設備的技改工作,尤其是與紅鋼結束的工藝工裝件,如精軋成品機架更換718材質的耐磨板、卷取一體式卷取一體式側導板、卷取改造大壓力大水量側噴等,解決工裝件與帶鋼發生刮擦時產生的結疤、邊損缺陷。